
在集团新材料事业部的生产车间里,有一个名字常被提起——粉末推舟还原炉班党员先锋岗。先锋岗的职工不算多,党员也只有李军一位,但大伙儿都说:“一个党员,就是一面前进的旗。”这面旗,就插在还原炉旁,插在解决问题的现场,成了大家心里攻坚克难、提质增效的“主心骨”。
三氧化二铁被还原成纯铁的过程中,会产生水,算下来,每处理一吨原料,就有近三百公斤水要排出来。可原来的炉子只有一个小的排水口,排水不畅,时常会导致原料反应过度,影响产品品质。
李军没有坐等,而是自己琢磨,查资料、学同行经验,再结合自家炉子的特点,提出了一个想法:在炉头再加一个可以横向调节的出水口。说干就干,这个看似简单的“小手术”实施后,排水一下子顺畅了,产品质量也随之稳了下来。
前段时间,还原炉内的氧含量突然异常升高,产品质量跟着波动,班里的气氛一下子紧张起来。
问题出在哪儿?李军一头扎进车间,开始寻求解决办法。他把同样的铁粉放进不同的炉子做对比,一遍遍测试、分析,不放过任何细节。终于,症结被找到了:原来是新引入的氢气,打破了炉内原有的气氛平衡,导致氧含量超标。
李军立刻组织大家彻底清扫还原炉,同时调整工艺,适当延长还原时间、提高炉内温度。措施一步步落实,氧含量被一点点“拉”回了正常范围,生产节奏趋于稳定,产品质量也回归正常。

“粉末松比”是衡量相关产品质量的核心指标之一,数值越低,品质越好。为了降低粉末松比,班组里的技术骨干们没少动脑筋,光原料破碎环节就尝试了多种方法,但效果总不理想。
就在大家感到一筹莫展的时候,李军提出了一个新的思路:试试用球磨机来破碎。但市面上常见的球磨机有个通病——密闭性不好,粉末容易在破碎过程中氧化。李军带着班员,迎难而上。他们对设备进行封闭式改造,反复试验,一点点增强其密闭性,最终成功解决了氧化问题。改造完成后,粉末松比进一步下降,生产出的产品因为品质提升,一度出现了供不应求的好势头。
安全是生产的生命线。李军发现,传统的安全培训课堂上讲理论,老师傅们容易记不牢,规范落实到具体操作上有时会打折扣。他干脆把课堂“搬”到了生产线旁,哪里有问题隐患,就在哪里现场讲解、示范操作。
有一次,他看见一位老师傅为了提高效率,在用氮气吹开折叠的粉末包装袋时,因为袋内边角难吹到,下意识就想趴进去调整。而这时袋内氮气尚未散尽,存在窒息风险。李军立即叫停操作,就地召集大家,指着包装袋,把规范动作和潜在风险讲得明明白白。这种“发现问题—现场教学—即时改进”的方式,让安全规范真正入了脑、进了心。
面对未来,粉末推舟还原炉班党员先锋岗将继续围绕提质提效持续攻坚,一步一个脚印地稳定产品质量、提升生产效率,创造更好的业绩。